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天然气流量计在长庆油田的应用案例 天然气流量计如何操作

时间:2020-07-08    来源:仪多多仪器网    作者:仪多多商城     

    流量是工业生产过程中非常重要的参数,在油气田开发过程中,流量计量贯穿于生产全过程,任何一个环节都离不开流量计量。流量计量又是企业经济核算的重要依据,流量计量准确可靠是保证企业取得zui佳效益和保证生产正常、进行的重要手段。但是,流量测量是一项极其复杂的技术,其测量精度受多方面因素影响,如介质物性、安装条件、操作条件、流动特性及环境变化等。因此,必须建立统一的检定流量测量仪表准确度的方法,确保流量仪表满足生产工艺要求,保证贸易平等。

    长庆油田天然气流量测量采用孔板流量计、智能旋进流量计、涡轮流量计、超声波流量计等,其中内部计量以孔板流量计为主,外输贸易计量基本采用多声道气体超声流量计。长庆油田公司天然气计量站负责气田流量计的检定工作,对孔板流量计的检定一直沿用几何检定(验)法;智能旋进流量计多采用实验室流量检定装置离线检定,使用空气和低压天然气作介质,负压检定;超声、涡轮流量计则采用离线送检形式检定。随着实流检定技术的不断发展,长庆油田逐步建立起完善的天然气实流检定系统,显著提高了整个计量系统的可靠性和可信度。

    2004年长庆油田引进了移动式在线实流检定装置,2008年又建成了固定式在线实流校准系统,使长庆油田天然气计量系统实现了在线实流检定、校准。

    1 移动式在线实流检定装置的应用

    1.1 应用背景

    随着长庆气田生产规模的不断扩大,生产过程中流量检测仪表的数量不断增加,由于气田站场分散,因此需要一种移动式检定装置。目前大量应用的孔板流量计由于易受安装管路不规范、实际气体流动特性、引压管路不当、孔板污损等多方面的影响,测量的精度低,因此需要用移动式在线实流检定装置加以更新。

    1.2 标准表选型

    气体涡轮流量计具有测量精度高、性能稳定、影响因素少、量程比宽等特点;多声道气体超声波流量计具有准确度高、适用的流量范围大、无磨损、无移动部件、无压力损失、维护量小等特点。因此选用0.5级高精度气体超声波流量计作为现场比对表,选用0.2级气体涡轮流量计作为标准表。

    1.3 检定流程及特点(见图1)

图1 检定流程

    检定方式为双标准表串联法,两个标准表应为不同工作原理的仪表。设计一路DN250mm进气管路,安装气体超声波流量计;设计两路出气管路,根据长庆气田在用天然气流量计量仪表的情况,一路为DN300mm,另一路为DN100mm,并各安装气体涡轮流量计作为标准表,表后安装电动调节阀。该检定方式的特点为:

    (1)将原设计汇管T型连接改为弯头连接。    

    (2)在表前10倍直径处安装板式流动调整器;超声波流量计前设20倍直径长的直管段,涡轮流量计前设15倍直径长的直管段。

    (3)出气管路表后安装流量调节阀,进气管路表后设在线式全组分分析仪。

    (4)橇装集成,整车标定(科罗拉多工程实验室有限公司CEESI出具实流检定的测试文件)。

    1.4 技术指标

    总不确定度:制造完成对整套装置不做任何修正时≤0.6%,经标定修正后≤0.5%。

    工况流量范围:50~5000m3/h。

    设计压力:6.3MPa;工作压力:4.0~6.0MPa。

    整套装置压损:不大于工作压力的4%。

    检测仪表准确度:超声波流量计≤0.5级,涡轮流量计≤0.2级,温度变送器为±0.1℃,压力变送器≤0.075级,压缩因子计算精度≤0.3级。

    防爆等级:dIIBT4。

    1.5 检定装置的基本配置(见图2)

图2 检定装置整体示意

    整套装置主要包括:标准表及计量直管段部分、色谱分析系统、流量计算机、数据采集处理系统、流量调节控制系统、橇座及工艺连接管件、配套仪表及变送器、控制室、底盘车及防护箱等。

    整套装置一次设计完成,检定装置整体组装成橇,并与底盘车牢固固定。现场作业时整套装置,除工艺连接管件外,无需作任何相对移动(放置在底盘车上),只需和现场标定预留口进行流程连接。

    整套装置(含底盘车)的规格尺寸为:12.192m(长)×2.4m(宽)×3.887m(高)。

    牵引车采用美国AMERITRAIL公司生产的底盘,总质量23t。牵引车是用来运输拖车及背负标定装置的,选用北方奔驰生产ND4180D291BJ型重型汽车,该车zui大牵引质量为31t,两车合计总质量为28t。

    2 固定式在线实流校准系统的应用

    2.1 工程建设概况

    由于气田内已建的外贸计量标定预留口不符合移动式在线实流检定装置工艺连接的要求,因此2005年对计量口进行了相应改造,但有部分外贸计量口不满足改造的条件。为了对气田内无法改造标定口的流量计实施离线实流检定及流量核查,在*采气厂的*净化厂配气总站建立固定核查装置,实现贸易流量计的在线实流检定及流量核查。

    2.2 固定检定设计流程(见图3)

图3 固定检定流程

    固定检定区内并联设计规格为DN300、DN250、DN200、DN150mm的检表口,其中DN300mm的管路上安装固定核查超声流量计。正常供气条件下,能实现*净化厂的所有外输贸易计量的超声波流量计与DN300mm核查流量计的串联连接,从而可实现被检流量计的流量核查。DN250、DN200、DN150mm的其他被检流量计可安装在检表口上,从而与移动式在线实流检定装置串联,由此可对其中任一规格的流量计进行实流检定。

    2.3 固定式检定装置的基本配置

    固定式在线实流校准系统主要包括:DN250、DN200、DN150mm三条不同规格的被检表测试管路、DN300mm的核查管路、接线箱。核查表采用DN300mm的超声波流量计。

    3 现场检定程序(见图4)

图4 移动式在线实流检定装置检定程序

    被检流量计的精度测试是在同*量点以主标准涡轮流量计的示值为标准与被检流量计进行比较。检定过程中每调一个流量点,应待压力、温度、流量稳定后方可进行检定。每个流量点采集5个累积流量值,每个检定点取值3min,在此期间同时采集标准表、核查表、被检表的流量值及被检表原计量系统的流量计量数据。测试过程中应记录瞬时流量值、流体温度、压力、气体组分、时间、大气压等参数。

    被校流量计相对误差的计算,不应超过被检表精度等级的百分数,其公式如下:

    员 (1)

    式中  Eq——流量计瞬时流量相对示值误差;

    qi——第i个检定点被校流量计瞬时流量值;

    qsi——第i个检定点标准装置瞬时流量值。

      (2)

    式中  EQ——流量计平均累积流量相对示值误差;

    Qi——第i个检定点被校流量计测得的平均累积流量;

    Qsi——第i个检定点标准装置测得的平均累积流量。

    被检流量计仪表系数MF是在被检流量计超过其准确度等级要求时,用于修正计量结果,使其精度提高的修正系数。

      (3)

    4 在役检定装置的状况

    目前使用的移动式在线实流检定装置为长庆油田天然气zui高计量标准仪器,装置的检定是在国际上公认的美国科罗拉多工程实验站进行的,系统不确定度为0.5%。按照国家计量检定规程规定检定周期为1年,目前我国具备检定条件的仅有正在建设的西气东输南京计量中心。


 

【导读】1、气表管线进口直管段过窄的影响。在部分中转站发现,有些气表进口直管段过细,直管段内径小于气表腔体内径,这种装置方法自身不符合气表装置要求。别的,在这



    1、气表管线进口直管段过窄的影响。在部分中转站发现,有些气表进口直管段过细,直管段内径小于气表腔体内径,这种装置方法自身不符合气表装置要求。别的,在这种状况下,当中转站产气过多时,气阀门即使满开度,天然气仍不能及时从细管段排走,构成气表进口管线内压力逐渐添加,罐内压力到达安全值时,为了避免罐内憋压,只好再翻开旁通管线,旁通没有计量设备,构成中转站产气量计量值比实践值要偏低,也使各中转站外输气总计量值与总外输值不一致。
    2、温度影响及解决方法。气表作业环境受温度条件约束,温度条件是在-20~55℃规模,只要在这个规模内才干保证正常作业。一旦环境温度不适合,尤其是冬天,在没有保温办法的状况下,气表在环境温度过低状况下作业,影响计量精确性,还会对气表内部四件构成损坏。并且,当气管线中天然气温度低于-20℃,就超过了温度下限,影响了气表的精确计量。一般冬天采纳在气表管线旁边增设1根冬天采暖管线办法,并与其管线包在同一保温层内,此项工程造价不高,施工方便。
    3、智能涡街流量计返输干气自耗气计量。在自耗干气方面,总站配有返输干气主动调理阀,各中转站配有气动调理阀,经过观察发现,投产运用后各站气动调理阀效果不抱负,影响了返输干气正常气计量。首要原因是因为运送给总站的干气气压发作波动时,该站电动调理阀也进行了相应的调理,使各站气压相互搅扰,影响了正常供气量;有时气压过低,就要关闭调理阀走旁通管线,这样才干正常供气,这就使有的站干气计量不精确。主张暂时停用调理阀,使干气在各站直接走气表。
    4、管线中油水蒸汽的影响及解决办法。现场中经常可以从放空阀中放出许多水油混合物,因此可知天然气中含有许多的水和油的蒸汽,并且湿气在管线运送过程中压力丢失要大于干气,气表计量标况下,气流量是根据压力、体积、温度之间的气态方程经换算得到标况体积的。各小队进行分队计量时,因为运送过程中蒸汽丢失许多,使得蒸汽压力丢失过大,这就导致了各中转站外输总和与总外输值相差很大。此外,气表中的探头被水油蒸汽所围住,严重影响了气表的正常作业环境,导致气表精度下降,经观察校验回来的气表精度能到达1。0,运用一年精度降到4。0级,这种现象就是因为外界环境和工艺流程过程中的某些缺点构成的。针对这些状况,把流程中的气表方位恰当提高一些,让旁通管线在气表下方,且低于来气管线,以避免蒸汽构成液体时直接流入气表影响计量;旁通定时进行放空,排出管道里的存留液体。





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避免天然气流量计计量误差方法

    天然气流量计量有三种方法:体积流量计量、质量流量计量和能量流量计量,传统天然气计量采用容积单位计量。近几年来,以质量和能量单位进行计量已成为一种发展趋势。大容量、高压天然气计量中优先使用能量或质量单位。我国早期对天然气计量不够重视,天然气计量技术发展缓慢,至今天然气商品计量仍采用体积计量方式。目前天然气体积流量计量仪表主要有孔板流量计、涡街流量计、涡轮流量计和容积式流量计,我们应用较广泛的是标准孔板流量计。    1、计量中存在的问题    标准孔板流量计是一种间接的、综合参数的技术测量,使用仪表多,影响因素复杂。正常情况下其测量准确度能满足GB2624-93标准和SY/T6143-1996天然气流量的标准孔板计量方法标准的要求。在实际工作中,偏离标准规定的条件对计量准确度的影响,有的可定量估算并进行修正,有的只能定性估计不确定的幅值与方向,但有的是多种条件同时偏离,这就产生了非常复杂的情况。因为一般文献只介绍某一条件偏离引起误差,缺少多种条件同时偏离时测量误差的相关资料。大量的现场调查和实践经验表明,出现计量问题的主要原因是节流装置的设计、制造、安装使用和工况条件偏离了标准规定的范围。其主要表现如下:    没有严格按SY/T6143-1996标准进行设计,制造和安装。选择测量管径过大,长期处于低雷诺整数,上下游管段未按标准要求安装配套,管内径未实测。    孔板流量计以较稳定的流速参数作为设计依据,流量过小或过大都会使计量误差增加。要正确选择与使用差压计,若差压计工作量程在30%以下,会大大降低流量测量准确度。当天然气流量减小后,要及时更换差压计的量程或孔板规格,否则因差压造成计量误差会成倍增加。在选择仪表差压量程时,即要考虑孔径比,又要考虑孔板压力损失后的压力是否满足生产需要。法兰取压和角接取压孔径比的值应在0.2~0.75之间,一般宜选择在0.4~0.6之间,这样,既可保证计量准确度,又能减小压力损失。    2、采用专用流量计算机的积算方案    专用积算方案采用现代数学计算机技术,可按用户的要求进行各种流量(体积流量和质量流量)的精确计算,自动连续地对流量进行全补偿或部分补偿,只要将流量方程中各个系数的公式按一定的要求编程,就可达到精确积算流量的目的。    3、采用可换孔板装置与定值节流装置    可换孔板节流装置是一种结构上有重大突破的新型节流装置,节流元件精确安装在固定的座体内(座体通过法兰与管道连接),在不拆动管道或不停输的情况下,可方便地提升孔板进行检查、清洗或更换,从而保证了计量准确度。采用液压升降装置孔板提升轻便,特别适用于大口径孔板。这种节流装置还配有清洗机构,可消除脏垢介质,为单井天然气的准确计量提供了有效的手段。    定值节流装置改变了现有节流装置。根据计算结果加工其孔径的方法,每一种公称通径管道配以有限孔径的节流件,孔径系列按优先系数选取。采用定值节流装置有利于产品批量生产,降低生产成本。可换孔板节流装置和定值孔板相配套,将改变传统的生产方式,实现节流装置产品系列化、通用化和标准化,有利于提高节流装置计量的准确度.

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